在当今水泥产能过剩、销售市场竞争激烈的环境下,企业要想获得更大的生存空间,就必须在做好安全、环保和产品质量的前提下,尽可能地降低生产等各方面的成本。作为生产部门,更需要我们密切关注生产相关的各个环节,努力将每个细节做到极致。
为深入挖潜生产过程中的节能降耗点,我们制成分厂也是立足生产现状,采取了很多投入不大但效果较好的技改措施,让设备运行更加稳定,使辊压机等关键设备在多个月的生产时间内没有出现过一次跳停,吨水泥电耗、材料消耗和水泥用能成本持续下降。
在这个过程中,去年10月底进行的一项对磨机和辊压机所有油站进行保温的节能措施,也取得了明显的节能效果,经统计,我们制成分厂两台水泥磨机和辊压机、选粉机油站油箱加热器的总功率达到了207kW,因水泥销量下降,大部分都是利用晚上谷电时段开机生产,而在白天停机和年底检修长时间停机期间,水泥磨机每天都需要打慢转,加上磨机本身属于重负荷设备,每次开机前需要先行开启油站,为保证油站润滑油较好的润滑效果,油箱内润滑油的温度一般设定为20-40℃,低于20℃时电加热器开启加热,达到40℃时停止加热。虽然之前油站一直都采取了自动保温措施,但油站油箱属于钢板制作,虽然其导热性虽比铜和铝低,但因整体面积较大,在外部环境温度较低的冬季时仍能散失大量的热量,导致润滑油温度下降,油站在低温环境下需要频繁开启电加热器加热,这无疑消耗了大量的电能。而通过对油站进行全面保温处理,就像是给油站穿上了一层厚厚的 “棉袄”,能够有效减少热量的散失。
油站加装保温层时,在保温材料的选择上,我们选用了导热系数低、保温性能好且耐用的20mm厚的橡塑保温棉,在保温棉外部再用白铁皮包裹,确保能够更好地发挥保温作用。在施工过程中,对每个油站的保温层铺设都做到细致入微,不放过任何一个可能导致热量散失的缝隙和角落。
这一简单的举措有效减少了油站电加热器的加热时间和频次,经现场观察和简单统计,在气温较低的季节,每月可节约用电2万度左右,按平均电价0.6元/kwh计算,每年4个月的低温天气就可节省电费4.8万元左右。“油箱穿棉袄”,一个小小的保温措施,带来的是明显的经济效益,还减少了因发电产生的碳排放,也对环境保护有益。
随着科技的不断进步和环保要求的日益提高,水泥厂节能降耗还有很大的提升空间,和其他生产指标非常优秀的公司相比,我们仍要继续努力,关注细节、强化管理,使生产朝着更加绿色、节能、高效的方向发展,只有这样,我们才能在激烈的市场竞争中更好地生存下去。
文/图 郭怀民
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